9月18日上午11:03,公司气化车间操作人员在巡检过程中,发现高压密封水流量存在上涨趋势,面对突如其来的状况,现场人员立即向上级领导汇报,车间负责人火速赶到现场排查。经排查,确认故障原因为E1304高压密封水冷却器列管发生内漏,且漏量呈渐增趋势。
公司副经理许令奇在听取汇报后马上带领相关单位负责人赶赴现场,进一步确认故障后,立即成立抢修小组,研究制定检修方案,对抢修工作进行全面部署。本次抢修时间紧、任务重、难度大,若内漏情况在失控前得不到及时解决,将会导致装置被迫减少负荷甚至停车,抢修方案必须打破常规、创新思维,尽力缩短抢修时间。许令奇在如此紧张的情况下,沉心思考、冷静分析,最终决定在密封水进气化界区阀门前增加密封水管,以倒串密封水的方式,将新配的密封水作为P1303锁斗循环泵、P1305灰水循环泵两台关键装置用水,以确保两台关键设备继续运行。
按照抢修方案,有4条临时管线需要配置,近30条焊缝需要焊接。抢修人员深知抢修工作的重要性和紧迫性,在接到抢修方案的第一时间,他们迅速学习方案、备齐材料器具和防护用品、办理作业手续……分工明确,责任到人。整个抢修团队心往一处想,劲往一处使,根据现场的实际情况,出动三台焊机同时作业,他们齐心协力,密切配合,克服重重困难,拆卸、堵漏、换管、配管、焊接,虽然每一步都费尽心力,每道工序都历尽艰辛,而且他们近12小时粒米未进,但保证装置正常运行的责任心,却让他们充满了干劲。
19日凌晨2:48,在各单位通力配合下,临时管线配置完成并投用,冷却器被顺利切除,P1303、P1305两台设备运行正常,整套装置运行平稳。
21日凌晨1:40,E1304检修工作全部结束,新管线已正式投用,装置运行完全恢复正常,抢修工作圆满完成。