“目前系统运行平稳,母管供水压力0.43Mpa,回水压力0.21Mpa…”技术人员的语气中透着自豪。
当最后一组运行数据完成比对,西北能化公司循环水系统节能改造项目交出硬核答卷:综合节电率超过计划目标,达到13.1%。近日,该项目历时59天圆满完成全流程施工,经过15天试运行安全监测及90天以上运行数据采集,系统能效实现全面跃升,顺利通过预验收。
作为年度节能降耗的重点技改工程,循环水改造项目自启动之初便确立了“高效节能、稳定适配”的双重目标。但摆在团队面前的第一道难题是:如何在生产不停摆的前提下,完成5台核心水泵的迭代升级。
技改的难点不在方案本身,而在执行层面的精准把控。技术团队主动放弃休息时间,顶着高温深入管网一线,逐项摸排设备参数,反复验证运行逻辑。深夜的会议室里,图纸铺满桌面,推演一遍遍重来——“单泵逐一改造、先备用后生产”的方案在反复论证中逐步成型。安全预案细化到每一个阀门、每一组应急响应,核心设备历经多轮校验,确保各环节可控、可追溯。
循环水系统服役多年,泵体部件磨损不均,对装配精度提出较高要求。在狭窄闷热的泵房内,操作人员半蜷着身体,紧盯仪表,逐一更换转子总成,单次作业往往持续数小时。
水处理车间负责人杨世兴表示:“转子的制作精度与装配偏差直接影响运行效率,误差差0.1mm,对于改造后能耗就差一大截。”改造期间正值生产高峰,系统监测须保持高度连续性和稳定性。现场安排24小时专人值守,实时跟踪压力与流量变化,0.01兆帕的波动均第一时间响应、追溯、处置。技术人员同步驻场,问题即查即判、方案动态调整,确保施工与生产并行不悖。
本次改造的核心技术路径为“三元流技术+分区增压控制”的融合应用。面对管网结构复杂、各区域供水需求差异较大的实际情况,团队未简单套用既有经验,而是对系统运行逻辑进行重新梳理。通过现场数据采集与模拟模型反复调试,经过十余次参数微调与持续工况跟踪,最终实现各区域供水压力的动态平衡,在保障生产稳定的同时,从运行逻辑层面减少能耗浪费。
改造完成后,经过三个月的专业监测,系统交出亮眼答卷:母管供水压力稳定在0.43Mpa,回水压力稳定在0.21Mpa,供水流量达21644m³/h,关键指标全面优化。B泵、E泵单泵节电率突破17%,水泵设计使用寿命延长至20年,大修周期提升至5年——不仅是节能,更是系统可靠性与维护效益的双重跃升。
0.1毫米的精度,59天的鏖战,这不仅仅是一次设备的更新换代,更是一场观念的革新。向毫厘要效益、向系统要潜能,技术创新与精细化管理的深度融合,依然是企业高质量发展的“富矿”。当节能降耗成为刻入基因的生产常态,西北能化公司在绿色发展的赛道上,正蓄积起更加持久的动力。
