12月31日,净化合成车间氢回收膜改造项目现场施工完成。为车间优化工艺指标、降低生产成本筑牢了硬件基础。
由于氢回收膜分离器长时间运行导致性能下降造成氢气回收率降低。通过改造实现4台膜分离器可以并连及串连同时使用,增加膜面积后会大大提高氢气回收率。预计氢回收率上涨20%,全年创效约100多万元。
为破解原氢回收膜系统分离效率衰减、能耗偏高的生产瓶颈,车间提前谋划、统筹部署。在前期准备阶段,开展框架预制工作,严格把控焊接工艺与结构强度,确保预制框架精准匹配现场安装需求,同步推进管道预制,对工艺管线进行集中切割、坡口加工与焊接。为保障新膜运行安全,车间严格执行系统吹扫方案,采用氮气分段对各条管线进行反复吹扫,精准控制吹扫压力与标准,直至管线内无杂质、洁净度达标。
膜芯安装是整个改造项目的核心工序。公司各级领导全程监督,施工人员严格遵循操作规程,对膜芯进行精细清洁与定位,确保膜芯与膜壳精准对接、密封严实。安装完成后,车间立即开展全方位查漏工作,对所有法兰接口、焊缝、阀门等部位进行逐一排查,确保系统无泄漏、无死角。
目前,氢回收膜系统各项前期准备工作就绪,即将投入试运行。此次改造不仅将大幅提升氢气回收效率与产品纯度,更将为车间节能降耗、提质增效注入强劲动力。
