党的二十大以来,西北能化公司水处理车间紧扣“降本增效、工艺优化、技术突破”目标,将全会精神融入生产实践,以创新驱动发展,在安全运行、节能降耗与资源循环利用方面取得新突破,走出一条高质量发展新路径。
车间始终以系统稳定运行为基础,利用大修契机实施工艺改造,将脱盐水制水率提升至0.6,预计全年减少污水排放8.47万吨,节约处理费用超160万元,实现环保与经济效益双提升。针对硫酸投加系统设备老旧、检修困难等难题,车间完成泵房改造,使年检修频次由42次锐减至2次,降幅达95%,既降低维护成本,也显著提升了作业安全。
技术创新是攻坚克难的关键。车间完成叠螺机智能化改造,实现减员4人,年节约人工成本35万元。针对零排放装置运行周期短的行业难题,通过优化工艺,将连续运行周期从50天延长至150天以上,年节约费用80余万元。此外,通过培育高耐盐菌种、实施母液再处理,使杂盐产生率降低约2%,年节约处置费用15.5万元。
在资源循环利用方面,车间积极践行绿色理念。2025年6至10月,回收雨水23.7万吨,节约原水费用100余万元,缓解了供水压力。同时,通过旧膜筛选再利用、技术延寿、引入退役膜等方式,盘活废旧资产,累计节约成本近百万元,体现了全员参与、精益管理的成本控制意识。
从工艺优化到资源循环,从技术攻关到智能改造,水处理车间正将全会精神转化为实际行动。面向未来,车间将持续推进循环水节能、技术升级与绿色低碳发展,不断筑牢安全环保根基,提升运营效能,为“平安西北、高效西北、幸福西北”建设和公司高质量发展贡献坚实力量。
